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苏州一体化含氯离子废水处理设施实时咨询

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  • 更新时间:2024-03-26

简要描述:苏州一体化含氯离子废水处理设施实时咨询污水处理工艺流程中,生产污水进入污水调节罐,用NaOH或H2SO4调节pH至7.5~8.2后,泵入厌氧池进行厌氧生物处理,经厌氧充分生化处理后的出水泵入好氧池,进行好氧生物处理。经生化处理的出水进入沉淀池,通过投加PAC进行化学除磷,根据出水磷酸盐残留浓度调节加入量,出水达到园区接受标准后进入清水罐,沉淀池污泥用板框压滤机脱水后,干泥外送处理,压滤机滤液泵回污

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苏州一体化含氯离子废水处理设施实时咨询

纺织印染是我国传统的支柱产业,环保问题是影响其可持续发展主要因素之一,尤其是水污染,纺织工业废水排放量长期居各工业行业前3位,而印染废水在纺织行业废水中占比约80%。数码印花作为印染行业的重要门类,印花工艺由于多品种和按需制造、印制要求高等特点,使得印花过程中不可避免地大量使用含氮染料或助剂(如尿素),造成水中成分复杂,氮浓度高,大量的高氮废水进入污水厂或者河流势必引起严重污染,必须有效处理后才能排放。

对于高氨数码印花废水,总氮的去除不仅困难且成本较高,主要由于废水中含氮有机物结构形式稳定,不易被氨化与总氮脱除,同时COD较低,造成C/N比值较小,无法正常提供微生物所需的碳源,此类废水已成为行业难题。

目前,高氮废水传统处理方法有鸟粪石、折点加氯、吹脱、膜分离等物化处理法。

采用物化处理方法容易产生二次污染(吹脱产生的废气、加氯产生的余氯等)且运行成本,达到30~60元/t以上。因此,的生化处理仍是处理方法。传统的生化法如活性污泥法脱氮效率已无法满足现行严格的总氮排放限值,只有开发新型高效的生物脱氮工艺并通过驯化优势生物菌种以提高其生物活性与生物浓度,强化并提升处理效率,才能满足对高含氮废水高脱氮效果的要求。曝气生物流化床(ABFT)是近年开发出的专门处理高氨氮废水的工艺,氨氮去除效果较好,但对总氮去除效率不高,笔者在ABFT工艺基础上针对高氨印花废水的处理进行改进(简称MABFT),提出并设计采用缺氧A1-MABFT-缺氧A2多段复合工艺应用于数码印花废水的脱氮处理工程中,考察其处理效果。

某精细化工企业,年产3万t配方型水质稳定剂,生产方式为间歇式小批量生产,每生产一反应釜化学品后,都需对反应釜进行清洗,清洗污水水量每天18~22m3。原主要以有机聚合物一类的产品为主,其生化性较好。企业采用调节池-厌氧-好氧生化处理-沉淀处理的短流程处理工艺,自建有污水处理设施,出水满足园区接受标准DB12/356-2008(COD≤500mg•L-1,NH3-N≤35mg.L-1,总磷≤3mg•L-1)。随着企业业务发展,开始生产杀生剂和消毒剂,且产量逐年增加,其中含异噻唑啉酮衍生物的杀生剂占比达40%以上。为解决杀生剂污水对生化处理系统的严重冲击,经过研究,在原有污水处理工艺的基础上,采用微波装置对杀生剂污水进行预处理,再进入原污水处理设施。经过微波法预处理,降低了杀生剂污水中杀生剂的活性物组分含量,消除了杀生剂对生化处理系统的影响,可生化性提升。经改造,污水处理设施运行稳定,出水优于园区接受标准。

1、污水处理设施存在的问题及原因分析

1.1 污水处理设施存在的问题

1.1.1 现有污水处理设施工艺流程

为处理生产污水(污水水量每天18~22m3),企业采用污水调节罐-厌氧池-好氧池-沉淀池处理工艺自建有污水处理设施。

污水处理工艺流程中,生产污水进入污水调节罐,用NaOH或H2SO4调节pH至7.5~8.2后,泵入厌氧池进行厌氧生物处理,经厌氧充分生化处理后的出水泵入好氧池,进行好氧生物处理。经生化处理的出水进入沉淀池,通过投加PAC进行化学除磷,根据出水磷酸盐残留浓度调节加入量,出水达到园区接受标准后进入清水罐,沉淀池污泥用板框压滤机脱水后,干泥外送处理,压滤机滤液泵回污水储水罐。

1.1.2 现有污水处理设施出现的问题

2017年开始,污水处理设施出现运行不稳定,好氧池表面经常出现大量悬浮污泥,液面浮渣疏松稀薄,颜色灰暗。出水COD、NH3-N、总磷频繁超标。

污泥沉降比SV为8%,显示其沉降性不好,微生物处理能力不足,出水水质恶化,COD峰值880mg•L-1,NH3-N峰值59mg•L-1总磷峰值4.5mg•L-1,严重超标导致无法外排。

1.2 原因分析

根据污水处理设施运行状况及生化处理系统运行参数情况,经调研,2017年前后生产状况的变化,2017年初企业在生产聚合物的基础上,开始增加生产异噻唑啉酮衍生物为主的杀生剂和消毒剂,生产污水中开始含有较高浓度的异噻唑啉酮衍生物成分。初步判断杀生剂是导致污水处理系统无法正常运行的主要原因。因此,对聚合物生产污水、杀生剂生产污水和混合污水中的杀生剂含量及可生化性进行分析,并将杀生剂生产污水隔离,只将聚合物生产污水进入污水处理系统进行处理,以确定上述判断。

杀生剂生产污水中杀生剂活性组分2-甲基4-异噻唑啉-3-酮(MI)和5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)含量达19~21mg•L-1;有

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机聚合物生产污水中不含有杀生剂成分;混合污水中杀生剂活性物含量<0.5mg•L-1时,污水处理系统出水水质可以稳定达到综合排放标准三级,满足园区污水接受标准。

经水质分析及单独对聚合物生产污水进行处理,可以断定,杀生剂的高浓度进入是导致污水处理系统无法运行的主要原因。杀生剂短时间大量进入污水处理设施,杀灭了污水处理微生物,使生化处理系统失活,最终导致污水处理系统无法正常运行。

2、实验部分

2.1 实验方法

以杀生剂生产污水为研究对象,采用微波处理小型实验装置进行处理,检测实验前后水中的活性物含量变化,确定出对杀生剂消解的最佳条件。并在此条件下对三种污水实验前后的可生化性变化进行实验研究。

处理效果用消解后活性物含量表征。活性物含量测试按HG/T3657-2008标准进行测定。

可生化性用BOD5/CODcr表征,CODcr测试按哈希USEPA消解比色法,BOD5,测试按哈希稀释水法。

2.2 仪器和试剂

实验用仪器:微波实验装置(乔跃JOYN-J1-3);电子天平(METTLERAL204-1);取液器(大龙,100-1000UML);滴定管;pH计(METTLERFE28);消解反应器(HACHDRB200);水质分析仪(HACHDR900);BOD分析仪(哈希B729);BOD培养箱(HACH205);溶解氧测试仪(HACHHQ30D)。

实验用试剂:标准滴定溶液(0.1mol•L-1);亚硫酸氢钠溶液(0.5mol•L-1)


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